立窯采用了沉降室收塵,每天只能收回粗顆粒粉塵2t左右,細(xì)粉難以收集和沉降,向周邊擴(kuò)散,嚴(yán)重污染了環(huán)境。
LMC84-9型低壓長(zhǎng)袋立窯專用除塵器 選用
技術(shù)參數(shù)
過(guò)濾面積:3700
處理風(fēng)量:33.3
濾袋數(shù)量:1232
清灰方式:8
離線分室數(shù)(個(gè)):8
除塵器入口濃度:小于2%
除塵器排放濃度:小于20
脈沖閥數(shù)量(個(gè)):84
重量(噸):147
維護(hù)
該除塵器在使用過(guò)程中曾出現(xiàn)過(guò)一些問(wèn)題,如:糊袋、燒袋、機(jī)殼腐蝕、煅燒工操作和維護(hù)不當(dāng)?shù)取?duì)此,我們采取了相應(yīng)措施。
(1 )袋籠:原用袋籠經(jīng)過(guò)鍍鋅處理,但2年全部腐蝕,后改為不銹鋼絲制作或先鍍鋅后噴塑處理。
(2) 作好防腐處理,由于煤在燃燒過(guò)程產(chǎn)生大量的SO 2 氣體,加之采用復(fù)合礦化劑技術(shù),從而加速了與氣體接觸的機(jī)殼內(nèi)及管道內(nèi)的腐蝕。為此,我們采用了200~300℃高溫防腐涂料,一般涂2層,較好地解決了這一問(wèn)題,延長(zhǎng)了機(jī)殼使用年限。
(3) 改變煅燒工的操作方式方法,如濕料層增厚時(shí),廢氣中產(chǎn)生的水蒸氣大,易產(chǎn)生結(jié)露糊袋,這時(shí)_要減少或停止加料,適度提溫(不可長(zhǎng)時(shí)間高溫),加之脈沖清灰,濾袋_可以_恢復(fù)原來(lái)狀態(tài)。
(4 )改進(jìn)清灰系統(tǒng),原出廠時(shí)配置的油水分離裝置過(guò)小,油、水分離效果差,油、水隨壓縮空氣經(jīng)過(guò)管路反吹到濾袋中,影響過(guò)濾效果,溫度過(guò)高時(shí),容易點(diǎn)燃并燒毀濾袋。油、水過(guò)濾裝置改裝后,能定期放油、放水,消除了這一現(xiàn)象的再次發(fā)生。
( 5)選擇適當(dāng)?shù)那寤覊毫?,壓力過(guò)高,造成破袋;壓力過(guò)低,不能產(chǎn)生脈沖清灰效果。因此,壓力一般選擇在0.5~0.7MPa。
(6 )增加了窯頂部排空裝置,如溫度過(guò)高、過(guò)低和立窯點(diǎn)火時(shí),實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制將氣體排向大氣,避免燒袋事故發(fā)生。
(7)定期進(jìn)行濾袋間的清理,用人工推、拉等辦法使濾袋之間的附著物掉下來(lái),以增加通風(fēng)過(guò)濾面積,延長(zhǎng)使用周期;還可以不停機(jī)_換濾袋,將濾袋取出清洗曬干后再使用;修補(bǔ)破損的濾袋。
(8 )結(jié)合具體情況選用濾料,我廠選用防水、防油表面處理針刺氈,工作溫度在70~135℃,連續(xù)工作溫度可達(dá)130℃,過(guò)濾風(fēng)速在0.9~1.0m/min。
效果
通過(guò)對(duì)LMC84-9型低壓長(zhǎng)袋立窯專用除塵器的改進(jìn),該除塵器能夠_運(yùn)行,維護(hù)運(yùn)行費(fèi)用低,每年監(jiān)測(cè)2次,粉塵排放濃度一直達(dá)到_規(guī)定二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
電話:0317—8315225
傳真:0317—8315251冀公網(wǎng)安備13098102000542號(hào)